香格里拉網(wǎng)訊 (通訊員 張恩華) 近年來,云銅迪慶礦業(yè)秉承“工欲善其事,必先利其器”的管理理念,通過“三措施”不斷加強(qiáng)設(shè)備管理,提高設(shè)備使用效率;通過“三減少”努力降低噸銅成本,實(shí)現(xiàn)降本增效。 措施一,營造設(shè)備管理的氛圍,讓設(shè)備接觸人員廣泛參與。首先,注重設(shè)備管理人員廣泛的理論和實(shí)踐的提高。公司設(shè)備能源部每年都要開展一、二次機(jī)械基礎(chǔ)知識的培訓(xùn),努力使專業(yè)的檢修人員和班組長以上的運(yùn)轉(zhuǎn)工能看得懂基本的機(jī)械原理和電氣原理圖,在對設(shè)備進(jìn)行檢修和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中,檢修工和操作工都能夠遵循設(shè)備的運(yùn)行規(guī)律,對設(shè)備運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行檢修和維護(hù);其次,定期召開學(xué)術(shù)交流會。公司自從2007年投產(chǎn)以來,每年召開一次科技會議,分別對采選、機(jī)械等論文進(jìn)行內(nèi)部評選并向外推薦,公司張儀撰寫的《銅選礦廠設(shè)備管理研究》,邱國發(fā)撰寫的《設(shè)備管理信息化建設(shè)的必要性》等論文曾發(fā)表在《中國科技導(dǎo)報》,獲得云銅論文評選獎勵。 措施二,制訂設(shè)備參與人員責(zé)任制,實(shí)行嚴(yán)格的獎懲機(jī)制。實(shí)行崗位操作工檢修人員技術(shù)人員包機(jī)制度。在公司的87個生產(chǎn)班組中,每個作業(yè)點(diǎn)的《設(shè)備操作規(guī)程》都上墻;每月8日和23日的設(shè)備巡回檢查評比中,認(rèn)真考核各生產(chǎn)班組的操作工對設(shè)備的操作和使用情況,檢修人員的設(shè)備檢修臺賬記錄情況,機(jī)械和電氣技術(shù)人員定期到現(xiàn)場指導(dǎo)情況。公司設(shè)立專項(xiàng)基金對設(shè)備管理進(jìn)行獎勵和實(shí)行“流動紅旗”獎勵,促使員工勤維護(hù)和提高檢修質(zhì)量。 措施三,用激勵機(jī)制撬動設(shè)備小改小革工作。迪慶礦業(yè)的設(shè)備安裝是在急速上馬投產(chǎn)的前提下安裝的,在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有的設(shè)備安裝不在同一軸心線和水平線上,并且存在許多工藝不合理的狀況。2013年,僅選礦事業(yè)部就利用閑置設(shè)備完成二車間回水改造工程,每天利用廢水850立方米,年節(jié)約用水成本67.5萬元;回收各類閥門、托輥及潤滑油,節(jié)約成本20萬元以上;對二車間JM1800立式磨機(jī)進(jìn)行改造,使銅浮選柱能正常運(yùn)行,為二車間選礦回收率提高奠定了基礎(chǔ);對一車間碎礦工段聯(lián)鎖控制裝置進(jìn)行了改造,有效地解決了聯(lián)鎖裝置失靈,設(shè)備被礦石埋死的弊病,提高了設(shè)備運(yùn)行效率,節(jié)約了電耗。 迪慶礦業(yè)加強(qiáng)設(shè)備管理“三措施”的實(shí)施,有效降低了成本、增加經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的效應(yīng)。以選礦事業(yè)部為例,一是減少了組織機(jī)構(gòu)和人員。2013年以前,檢修工和設(shè)備管理技術(shù)人員48人,設(shè)備實(shí)行包機(jī)和巡檢后,精簡至31人,年節(jié)約人工工資13.91萬元,且杜絕了相互扯皮、推諉及責(zé)任不清的問題;二是減少噸銅備品備件和材料單耗。2012年全年消耗的備品備件為5.84元/噸原礦,材料單耗為14.6元/噸原礦,加強(qiáng)設(shè)備管理后的5至7月,備品備件單耗為2.53元/噸原礦,材料單耗為11.92元/噸原礦。備品備件單耗同2012年同期相比減少57%、同1至4月同期相比下降85%,材料單耗同2012年相比下降18%、同1至4月相比下降45%。三是減少了噸銅選礦成本。由于設(shè)備管理得好,2013年以來,公司實(shí)現(xiàn)了重特大設(shè)備事故的發(fā)生率為零,重點(diǎn)設(shè)備完好率為100%,主要設(shè)備的完好率達(dá)99%以上。7個月來實(shí)現(xiàn)無計劃外停機(jī),節(jié)能降耗工作取得實(shí)效。2012年,噸銅成本平均是18381元/噸,2013年1到4月,噸銅成本平均是14613元/噸,而5至7月份的噸銅成本平均是9567元/噸。 |